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以模板技改破局 为生产效率赋能

控本提效      南泉 珍 惜

6.jpg       在打扮生产行业,,,,,效率与品质是企业驻足市场的焦点竞争力。。。随着行业竞争日趋强烈,,,,,古板“平车+模板”模式的短板愈发突出——依赖人工推动模板完成车缝,,,,,不但流程冗余、效率偏低,,,,,更易因操作误差影响品质稳固性。。。而以模板为技改工具,,,,,立异搭配“名堂车+模板”的组合,,,,,通过“一板双用”功效重构工序流程,,,,,实现了从“人工推动”到“自动化无缝衔接”的跨越,,,,,用“小工具”释放“大能量”,,,,,告竣效率与品质的双重提升。。。

       一、一板双用,,,,,工序融合提效64.78% 

       应用工序:男装半胸筒短袖衫“贴车后龟背1/8"双线及车粘领窝”

       技改前:分两步工序,,,,,小模板车缝后龟背外沿1/16”线(78秒/件),,,,,平车续车后龟背内沿1/8”线及后领窝(39秒/件),,,,,累计117秒/件,,,,,每小时产能仅30.77件。。。人工操作依赖熟练度,,,,,易爆发线迹误差,,,,,工序流转造成时间铺张。。。

       技改后:依托模板“一板双用”设计,,,,,员工铺片后启念头械,,,,,统一模板先完成领窝线及龟背外沿1/16”线缝制,,,,,机械短暂暂停后自动切换至第二功效区,,,,,无需转移裁片即可完成外沿1/8”线缝制,,,,,实现“一次铺片、全程完工”。。。

       改善效果:工序标准时间压缩至71秒/件,,,,,每小时产能跃升至50.7件,,,,,效率提升64.78%;;;模板标准化定位杜绝人工误差,,,,,新员工上手速率显著加速。。。

       二、优化整合,,,,,减疲提效33.69%

       应用工序:羽绒服外衣“走内领朴及走粘外领领脚,,,,,并合内外层领顶” 。。。

       技改前:接纳“小模板车”作业,,,,,人工推动大块模板分两次车缝,,,,,标准时间123秒/件,,,,,每小时产能29.27件。。。模板体积大导致员工操作疲劳,,,,,既制约效率,,,,,又影响裁片准确度。。。

       技改后:优化模板尺寸与结构,,,,,升级“一板双用”功效,,,,,借助模板精准定位与名堂车自动化运行,,,,,机械切换同板第二???橐淮涡酝瓿沙捣欤,,,,彻底作废人工推动环节。。。

       改善效果:工序标准时间降至92秒/件,,,,,每小时产能提升至39.13件(多产出9.86件),,,,,效率提升33.69%,,,,,实现效率、品质与员工体验同步改善。。。

       三、???橹毓梗,,,,效率飙升86%

       应用工序:男装羽绒服外衣“模板机间前幅四行线及上下边线”

       技改前:跨装备拆分工序,,,,,名堂车+模板车缝前幅四行线(110秒/件),,,,,平车走粘边线(102秒/件),,,,,累计212秒/件,,,,,每小时产能仅16.9件。。。工序流转铺张时间,,,,,效率受限。。。

       技改后:???榛夏0骞πВ,,,,将平车粘边线工序融入统一模板流程,,,,,员工铺片启念头械后,,,,,模板完成前幅四行线缝制即快速切换至另一功效区,,,,,直接完成粘边线车缝,,,,,实现“一台机械多工序”无缝衔接。。。

       改善效果:工序标准时间压缩至114秒/件,,,,,每小时产能提升至31.58件(多产出14.68件),,,,,效率飙升86%。。。

       模板工具的立异应用,,,,,破解了古板“平车+模板”“人工推动、工序疏散”的痛点。。。通过模板“一板双用”设计、结构优化、???橹毓梗,,,,搭配名堂车实现自动化联动,,,,,无需高本钱装备替换,,,,,即可实现“效率奔腾、品质可控、降本增效”三大价值。。。 

       小改善铸就大提升,,,,,品质是企业的生涯之本,,,,,更是永恒的追求。。。以小技改撬动大效益,,,,,以一连改善筑牢品质基本,,,,,未来我们将继续深耕生产细节,,,,,让立异赋能每一道工序。。。


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